淺談鋰電池行業VOCs 廢氣治理方法的選擇
發布時間:2021-12-17 10 :15 瀏覽次數(shù):
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1 鋰(lǐ)電池廢氣的特點和相關治理要(yào)求
鋰電池(chí)的生產過程主要包括:一、極板工程——攪拌製漿塗布烘烤、輥壓分切、激光模切分(fèn)條;二、組裝工程——卷繞、JR預熱短路測試、配對、焊接、真空幹燥;三(sān)、化成工程——注液、高(gāo)溫靜置、化成、焊接、電芯(xīn)充放電、老(lǎo)化測試、覆膜。其中極板工程中(zhōng)攪拌製漿和塗布過(guò)程中會產生(shēng)大量的NMP廢氣,該部分廢氣的濃度相對高、風量大、溶劑組分單一回收再利用價值較高,通常是采用轉輪回收+深度處理(lǐ)或者吸收塔回收+精餾(liú)+深度處理的(de)處理工(gōng)藝,這一部(bù)分的廢氣治理技術比較成熟。其中的難點在於組裝過程(chéng)和(hé)化成過程(chéng)中注(zhù)液和真空幹燥(zào)產生的VOCs廢氣,該部分的廢氣風量相對小、濃度(dù)波動大(dà)而且含(hán)有焦油,這一部分廢氣之前不(bú)是(shì)未被識別就是采用活性炭或(huò)者堿洗等簡易的處理工藝(yì),不僅維護操作繁瑣而且(qiě)容易排放超(chāo)標。
烘幹和注液廢氣的來源主要就是電解液,電解液是由電解質鹽和(hé)稀釋劑組成,為無色液體,其中主要組分為六氟磷酸鋰(10 %~30 %)、碳酸乙烯酯(0 %~30 %)、碳酸二甲(jiǎ)酯(zhǐ)(0 %~30 %)、乙基碳酸甲(jiǎ)酯(0 %~30 %),其中六氟磷酸鋰容易發生水解(jiě)產生氫氟酸,此外由於前端生產工藝中使用(yòng)了NMP後端廢氣中也含有少量的NMP。烘(hōng)幹和注液廢氣的主要成分見下表:
根據寧德某鋰電池工廠的實測(cè)數(shù)據,烘幹和注液廢氣的排放濃度在100~500 mg/m3,且隨著不同生產過程波動早晚濃度低中午偏高。
目前鋰電池行業廢氣排放標準執行《電池工業汙染物排放標準》(GB30484-2013)中的相關規定, 其中NMHC排放濃度≤50mg/m3,顆粒物排放濃(nóng)度≤30 mg/m3。
2 鋰電烘幹、注(zhù)液廢氣(qì)治理工藝的選擇
由於廢氣(qì)的濃度是波動的高值有500 mg/m3以上,單一的水洗或者活(huó)性炭處理工藝很(hěn)難滿足(zú)排放要(yào)求,因此采用組合型式的處理工藝是優先選擇。針對該部分廢(fèi)氣的特點,推薦采用如(rú)下幾種工藝(yì):預處理+活性(xìng)炭吸脫附(fù)+催化燃燒(shāo)、預處理+活性炭吸脫附+冷凝回收、預處理+轉輪吸(xī)脫附+催化燃燒等(這裏的預處理主(zhǔ)要為堿洗、水洗、除油等),之所以不(bú)采用活(huó)性炭+RTO或者轉輪(lún)+RTO主要(yào)是投資成本相對更大、占地大、RTO安全風險相對較高等。下表(biǎo)是幾種處理工藝的對(duì)比(都以10000 m3/h的處理設備作為對比):
從上表可知,采用轉輪+催化燃燒的處理方式投資和運行(háng)費用相對來說都比較高、此外由於廢氣中含有酸性及高沸點氣體可能會導致轉輪的使用壽(shòu)命降低(dī),但是具有去除效率高、排口穩定達標、占地小、操作維護簡單等優點(diǎn),對活性炭+催化燃燒工藝來說投資(zī)費用及(jí)運行費用相對(duì)較(jiào)低,但是也存在蜂窩(wō)活性炭需要定期更換、排口濃度不穩定(dìng)、設備配電功率大等缺點;對(duì)活性炭+冷凝(níng)回收工藝來說(shuō)投入相對較高但運行費用低、設備配電功率(lǜ)小,但是也存在著排口排放濃度不穩定、活性(xìng)炭(tàn)需要定期更換、冷凝下來的有機物隻能作為廢液等缺點而(ér)且需要額外供應蒸汽和冷(lěng)卻水。
從上圖(tú)可以明顯的看出在廢氣初始的處理過程中,活性炭的處理效果是相當不錯的,但是隨著時間的推(tuī)移大約6 h以後活性(xìng)炭(tàn)逐漸吸附飽和後排(pái)口的濃度逐漸的升(shēng)高(gāo)、很快就超過排(pái)放要求(qiú),這時就需要(yào)及時的切換(huàn)活性炭箱(xiāng)將吸附飽和的炭箱(xiāng)進行脫附,用脫附幹淨的炭箱來進行吸附;反(fǎn)觀轉輪+CO的(de)處(chù)理工藝轉輪出口廢氣濃度一(yī)直比較的平(píng)穩,都在一個合(hé)理的(de)範圍內波動,排口廢氣排放一(yī)直穩定達(dá)標(biāo)。
3 相關案例介紹
下麵介紹一個相關的案例,江蘇某(mǒu)鋰電廢氣的處理項目,該項目的廢氣風量在6000 m3/h,濃度在350 mg/m3,采用活性炭+CO的處理工藝,主要配置如(rú)表(biǎo)3:
廢氣處理係統的運(yùn)行過程如下:首先廢氣通過靜電除油(yóu)去除廢氣中(zhōng)的焦油等物質,然後經過堿洗來去除(chú)廢氣中的氟化(huà)氫以及其它的(de)酸性(xìng)組分,經(jīng)過堿洗除霧之後(雖然設置了兩級除霧係統(tǒng)但是廢氣的濕度還是比較大專門增加了一套除濕的設備),經過進一步除濕後進入(rù)活性炭箱進行吸附後排放,吸附飽和的炭箱通過閥門切換進(jìn)入到脫附係統,通過熱風(fēng)不斷(duàn)的將活性炭(tàn)中有機廢氣脫附出來並送入催化燃燒係統(tǒng)中進(jìn)行焚(fén)燒處理,脫附完(wán)成後進行冷卻吹掃,吹掃完成後進入到備用狀態,通過吸附、脫附閥門(mén)的開關可使得活性(xìng)炭箱在(zài)吸附、脫附等狀態不斷切換,此外可根(gēn)據排口濃度檢測的(de)檢測數據實現自動切換活性炭箱的吸脫附。該項目出口NMHC的排放濃度穩定在(zài)在(zài)50 mg/m3以下。
4 結論
上麵三種處理(lǐ)工藝各有其優缺點需要業(yè)主和設計人員根據不同的項目類型和工況進行合理的選擇,不能隻考慮投資、更(gèng)要考慮運行成本、維護操作難易程度以及是否能穩定達標(biāo)等維度。
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